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“降本增效做貢獻 節(jié)支降耗立新功”演講比賽作品展播——富平公司:降、降、降 這不是劇本
發(fā)布日期:2024-09-29 信息來源:
富平公司 作者: 瀏覽數(shù):318    分享到:
面對嚴峻市場形勢及成本壓力,富平公司堅持“一切成本皆可控”的原則,不斷創(chuàng)新工作思路和方法,深挖內(nèi)潛降成本。堅持把“過緊日子”落在實處,常態(tài)化開展修舊利廢、設(shè)備自主維修,激發(fā)創(chuàng)新活力和降本動力。
第一幕:任務(wù)下達
在富平公司制成車間辦公室,正在討論磨機改造設(shè)計圖紙。“同志們,今年公司下達了降本增效的任務(wù),這對我們車間來說是一個巨大的挑戰(zhàn),也是一個難得的機遇。我們必須全力以赴,完成這個任務(wù)?!敝瞥绍囬g主任說。
“我認為技術(shù)革新是降本增效的關(guān)鍵。我們正在做的2號水泥磨節(jié)能降耗改造項目完成后可實現(xiàn)電耗較每噸降低2度,目前已經(jīng)到了評價階段。”制成車間技術(shù)員信心滿滿地說道。
“我覺得降低采購成本才是降本的關(guān)鍵。我們可以通過與物資供應(yīng)部溝通協(xié)調(diào),尋找更便宜的原材料降低采購成本?!薄叭绻麨榱私档统杀径褂昧淤|(zhì)的原材料或者降低生產(chǎn)標(biāo)準,會嚴重導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降?!痹趫鋈藛T對降本增效措施各抒己見。
“目前提出的技術(shù)革新確實有很大的潛力,但也需要時間探索。想要降低采購成本的想法也有一定道理,不能為了降本而犧牲質(zhì)量。”制成車間主任總結(jié)說道。
第二幕:困境顯現(xiàn)
正當(dāng)大家爭論不休時,剛改造完的2號水泥磨在試生產(chǎn)過程中,水泥細度合格率明顯降低。“馬上組織技術(shù)人員對2號水泥磨進行全面檢查,主要從設(shè)備參數(shù)、工藝流程兩個方面找原因。重點排查一下采購配件問題,隨時匯報監(jiān)測數(shù)據(jù)?!敝瞥绍囬g主任立即進行任務(wù)安排。
第三幕:危機解決
在2號水泥磨旁,制成車間技術(shù)人員一項一項地核對運行數(shù)據(jù),查看是否有環(huán)節(jié)出現(xiàn)了偏差。分別對配件質(zhì)量、研磨曲線設(shè)定、旋粉機動風(fēng)葉安裝等進行逐一排查。最終發(fā)現(xiàn),由于選粉機的動風(fēng)葉平衡點位與設(shè)計參數(shù)相差了2毫米,影響了選粉機的篩選效率。通過重新調(diào)整動風(fēng)葉的平衡點位,水泥磨技改的消缺工作順利完成。
第四幕:反思總結(jié)
“這次技改緊急處理,讓我們深刻認識到降本增效的道路遠比我們想象的要艱難得多。但也正是這次的經(jīng)歷,讓我們看到了團隊的潛力和力量?!敝瞥绍囬g主任說。“這次確實是我在技術(shù)革新時考慮不夠周全,以后我會更加謹慎?!薄拔乙膊辉撛诔霈F(xiàn)問題時只想著推卸責(zé)任,要及時去排查自己負責(zé)的采購配件問題?!薄坝辛诉@次經(jīng)歷,我相信我們鉚足干勁就一定能啃下降本增效這個硬骨頭!”參與此次技術(shù)改造消缺的技術(shù)人員在復(fù)盤時說道。
“今年我們工作的重心是降本增效,這就需要我們在成本管控、技術(shù)改造、穩(wěn)定運行等方面強化管理和不斷突破?!敝瞥绍囬g主任強調(diào)道。
“作為巡檢工,除了做好設(shè)備巡檢,還要重點管控風(fēng)機等設(shè)備空運行情況?!?br /> “目前,完成了水泥磨和礦渣磨跑風(fēng)漏氣等治理等工作,大幅度降低了風(fēng)機電耗。下一步,要加快推進皮帶輸送永磁滾筒的技改工作?!?br /> “我會持續(xù)加強備品備件計劃申報管理工作,同時也會加強對采購配件的質(zhì)量檢測,決不讓有問題的配件進入車間。”
針對落實落細制成車間各項降本增效措施,大家分別結(jié)合各自崗位實際進行表態(tài)發(fā)言。
第五幕:成果顯現(xiàn)
據(jù)統(tǒng)計,富平公司上半年水泥綜合成本較去年同期每噸降低了19.25元,截至8月底,水泥完全成本較去年同期每噸下降了8.18元。今年以來,富平公司圍繞“水泥綜合成本降低13元/噸”目標(biāo)要求,通過嚴把原燃材料質(zhì)量、備品備件比質(zhì)比價、設(shè)備節(jié)能改造等一系列措施,持續(xù)深化落實陜煤集團“四種經(jīng)營理念”,落實成本管控、治虧創(chuàng)效各項措施要求。不僅向生產(chǎn)要效益,還加快科技創(chuàng)新應(yīng)用成果轉(zhuǎn)化,先后完成了一種多管冷卻器下料系統(tǒng)、礦渣磨喂料系統(tǒng)、裝載機油改電等多個技術(shù)革新項目,為降本增效注入科創(chuàng)加速度。
此外,持續(xù)優(yōu)化人力資源配置中提高勞動工效,組建專業(yè)技術(shù)骨干隊伍援建各固廢項目,落實內(nèi)部市場化“增人不增資,減人不減資”結(jié)算模式。堅持自主維修與技術(shù)革新同步推進,通過細化降本增效任務(wù)措施,先后完成了1#水泥磨油站、循環(huán)風(fēng)道冷風(fēng)閥及粉煤灰計量輸送系統(tǒng)改造,累計節(jié)約生產(chǎn)成本83.6萬元。持續(xù)推進“少熟料砌筑水泥”“噴漿水泥”“注漿水泥”等新產(chǎn)品研發(fā),堅持做精做強產(chǎn)品,深挖市場潛在機遇,在降本增效的征程中,揚起自信的風(fēng)帆,向著創(chuàng)建一流企業(yè)奮勇前行。